Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19015
Citar este ítem

Título : Reducción de desperdicios mediante la aplicación de la metodología lean manufacturing en una industria textil: un estudio de caso
Title : Waste Reduction Applying Lean Manufacturing Methodology in a Textile Industry. A Case Study
Autor : Cotacachi, Francisco
Saraguro, Ramiro
Lema Cáceres, Edgar Vinicio
Benavides Flores, Karen Alejandra
Orcid: https://orcid.org/0000-0002-6244-5246
https://orcid.org/0000-0002-1387-8555
https://orcid.org/0000-0001-5038-9980
Tipo docuemento: Article
Palabras clave : PROCESO DE FABRICACIÓN;FLUJO;PROCESAMIENTO DE DATOS
Keywords : MANUFACTURING PROCESS;FLOW;DATA PROCESSING
Fecha de publicación : 25-feb-2026
Fecha de creación : 14-dic-2024
Editorial : Springer Nature Link
Resumen : Lean Manufacturing se centra en el cliente mediante la identificación de actividades que no agregan valor, los desperdicios y su eliminación o reducción a través de la optimización de procesos y la mejora continua. La empresa textil objeto de estudio fabrica prendas de vestir y busca establecer un método organizacional para su proceso productivo enfocado en la mejora continua mediante el uso de herramientas de Lean Manufacturing. La propuesta se enfoca en el “conjunto simple”, producto compuesto por camiseta y pantalón o short, que constituye la principal línea de producción de la empresa. Específicamente, el estudio se centra en el proceso de fabricación de la camiseta y en su tiempo de ciclo. Los resultados muestran que, mediante la implementación de 5S, la eficiencia de producción mejoró del 58% al 95%. Con la aplicación del Mantenimiento Productivo Total (TPM), se redujeron las interrupciones del flujo productivo en el área de producción. Además, al eliminar los tiempos muertos, el Lead Time disminuyó de 1361 minutos a 1254 minutos. La propuesta plantea reducir el tiempo de procesamiento de 804,55 a 685,42 minutos, lo que permitiría incrementar la capacidad de producción de 1.116 a 1.181 unidades mensuales. Todo ello contribuirá a disminuir los tiempos improductivos y a satisfacer completamente la demanda mensual del cliente. Las empresas textiles de la zona trabajan bajo condiciones de proceso similares, por lo que el estudio podría replicarse en contextos industriales semejantes.
Abstract: Lean Manufacturing focuses on the customer by identifying non-value-added activities, wastes, and their elimination or reduction through process optimization and continuous improvement. The textile company under investigation manufactures clothing and seeks to establish an organizational method for its production process focused on continuous improvement using lean manufacturing tools. The proposal is about the “simple set”, products composed of t-shirt and pant or short, as the main product of the company, specifically focusing on the t-shirt manufacturing process and its cycle time. The results show that by using 5S production improved from 58% to 95% with TPM, production flow interruptions in the production area were reduced, and by eliminating downtime, Lead Time decreased from 1361 min to 1254 min. The proposal aims to reduce the processing time from 804.55 to 685.42 min, which would increase production capacity from 1,116 to 1,181 units per month. All of this will reduce unproductive times and fully meet the monthly customer demand. The textile companies in the area work with processes under similar conditions, so the study could be replicated.
URI : https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19015
Url del recurso: https://link.springer.com/book/9783031707599
ISSN : 2367-3370
Ciudad. País: Ibarra-Ecuador
Grado Académico: N/A
Aparece en las colecciones: Artículos

Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.


Este ítem está protegido por copyright original



Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons